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7420元 vs 14万!机修工区这波“神操作”

企业报道  2025-08-18 15:11:29 阅读:1160

  自“四种经营理念”大讨论开展以来,机修工区紧扣检修现场瓶颈问题,着力推进小改小革,有效破解生产难题,实现了维修质量与检修水平的同步提升。

  跑轮焕新“双加固

  对自移机尾跑轮采用精准焊接工艺配合M20高强度螺栓进行重新装配。同时,在跑轮铜套部位焊接和固定了一个直径180mm、厚3mm的精制圆形钢板垫片,显著增强了铜套的结构强度与稳定性。由此,跑轮实现了便捷的自由拆卸,提升了跑轮使用寿命,让自移机尾检修效率得到大幅提升。

  刮板装上“智能耳”

  在组合开关电机电缆加装电流互感器及V-I/F转换器,将大电流信号转换为TK200系统可识别的频率信号,并精准设定220A预警值。当运行电流达到预警时,系统自动触发工作面话筒广播报警,煤机司机立即减速、推溜工停止推溜。报警解除5~10秒后即可恢复正常作业。有效解决了人工监控不可靠的难题,尤其在夜班时段效果显著,成功防止了过载跳电,显著提升了生产效率和安全性。

  支架巧改“变形记”

  针对7.6米端头支架因侧护挡矸板超宽与WC-80Y支架搬运车憋卡无法入井的问题,工作人员将固定挡矸板精准切割为上、下两段。上段焊接四组双连接耳,下段焊接四组单连接耳并加焊限位块,确保端头支架安全顺利运输至井下工作面。改造后,通过轴孔配合与限位插接,保证拆装连接牢固可靠。此方案仅耗成本7420元,相比返厂改造节省近14万元,并精确保障了入井时间节点。(张丽)


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