一季度以来,掘进三工区聚焦现场作业中的痛点难点,在技术攻关、小改小革上精准发力,通过三项自主创新成果,有效解决了安全风险高、作业效率低、设备干扰多等实际问题,高效完成掘进进尺任务,材料费用节支5.99万元,节支率2.03%。推动掘进效率与经营效益双提升。
升降式装置:让隔爆搬移“化繁为简”
南翼3-1煤辅运大巷(西段)掘进期间,自动隔爆装置需随巷道掘进每4天前移一次。以往搬移需4至5人采用手拉葫芦拆卸、起吊,存在起吊失衡等安全隐患,且单次耗时2.5小时。该工区自主研发升降式自动隔爆装置搬移装置,通体采用6号方管焊接,底部安装500mm大直径车轮,托架下加装2台液压推溜器实现高低精准调节。改造后,装置集成“拆卸—搬运—安装”一体化功能,单次搬移仅需2人、40分钟即可完成,人力投入减少60%,效率提升73%,彻底杜绝了起吊作业安全隐患。
磁吸照明灯:让设备检修“轻装上阵”
掘锚一体机及运锚机检修时,头戴式矿灯无法满足照明需求,以往需安排第二人协助照明,有限空间检修长达1.5小时。该工区利用工作面照明灯铁质外壳,将强磁采用扎带二次固定,制作成磁吸可移动照明灯。检修时吸附于检修点旁,实现自主照明,彻底摆脱对辅助人员依赖。狭窄空间检修时长从1.5小时压缩至40至50分钟,效率提升约67%,同时实现双手专注作业,避免了工具掉落、人员碰撞等隐患。
料斗升级板:让转载接煤“顺畅无忧”
南翼3-1煤辅运大巷试生产期间,掘锚机高速生产煤量剧增,原运锚机受料部料斗容积仅4立方米,煤流急、间隙大,导致煤量外溢、巷道浮煤堆积严重。该工区对料斗进行升级改造,在料斗与运输槽间隙加装挡板,并将料斗前部、左右部加装高度300mm挡板,使料斗容积提升至6.7立方米。改造后,瞬时接煤能力大幅提高,彻底杜绝煤量外溢;运锚机卫生清理时间从1小时压缩至0.5小时,每班多出半小时检修时间;清理30米生产进尺浮煤仅需3人1小时,较以往效率提升一倍,为检修班多留出1小时延伸胶带机二运时间,有力支撑了工作面安全、高效、连续生产。(掘进三工区:康帅)
近期,中东局势持续紧张,国际油价在美国东部时间 2026 年 3 月 29 日晚开启的新一周交易中大幅上扬。
服务型企业通过创新商业模式实现增长成为当前企业发展的重要趋势。依托互联网平台和数据技术,服务企业将传统业务与数字服务融合,形成新的价值链。