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山东能源唐口煤业:“三板斧”砍下百万成本费

企业报道  2023-08-07 09:50:03 阅读:1885


  “哥几个赶快来,把这几块防护网抬走,只要改改就能当安全栅栏用。”近日,在山东能源鲁西矿业唐口煤业刚升井的废料堆里,选煤厂维修班长杨继泉看到几块旧网子,马上招呼同事给回收了。

  今年以来,唐口煤业选煤厂认真落实“两增三降四提升”“六精六提”等活动要求,紧紧围绕节支挖潜、减损降耗,坚持抡好用“老”招、想“新”招、出“实”招“三板斧”,处处精抠细算、提质创效,累计节约成本近百万元。

  坚持用“老”招  节支挖潜不变调

  在节本方面,该厂始终秉承“西瓜要捡,芝麻也不丢”的原则,对所有支出都精打细算,细处小处控支出。浮选车间刚调试完成后,该厂就一改以往各种标志标识由外部定制的做法,组织人员对所有车间的警示标志和设备标识,全面进行了检查,对缺失、污损的标志标识等及时自行排版制作予以更换。“外部制作的话,每件要花费10到30元不等,而自制成本不到1块钱。”该厂职工李红肖掰着手指头算了一笔账,喜上眉梢。截至目前,该厂共自制标志标识155块,节约费用3400多元。

  此外,该厂每天都安排人员去公司废料堆淘宝,只要发现可用物料,立刻拣出、分类修复备用,此举每月能为厂里节省费用近万元。

  坚持出“实”招  严管细控降介耗

  众所周知,作为重介选煤介质的磁铁矿粉,占选煤生产成本支出比例较高,而唐口煤业选煤厂入洗煤种属于极难选煤,且煤质变化大,导致介耗长期居高不下。对此,该厂今年一上手,就全力加强介耗控制,通过对各项产品的数据梳理分析,适时调整分选参数降低介耗,为保证脱介筛效果,在冲介喷水管路上,安装压力表监测水压,实时监控喷水画面,并不定期做磁选机的磁尾跑介检测,针对检测结果进行磁选机磁偏角度校验调整,最大限度杜绝跑介。

  同时,为解决煤质较好时,精煤脱介筛料层过厚导致脱介效果差的问题,他们使用了部分“山”形筛板替代以前的普通筛板,增加筛分面积50%,有效解决了因筛分面积不足影响脱介的问题。

  截至目前,该厂洗选介质消耗较去年同期下降约10%,按当前的生产情况和介质价格计算,年可节成本20万元以上。

  坚持想“新”招  革新创改提质效

  设备修复再利用,任何时候都不失为降本良方。近日,该厂主洗车间二期400区混料泵因部分部件磨损严重,上料压力不足,影响了精煤分选。

  “按惯例,此泵已经达到了报废条件,不能再使用,而购进此种泵需30万元。”该厂技术员梁君振介绍,为减少成本支出,他们组织了技术、维修精干力量对此泵进行全面会诊后,认为泵壳、叶轮等主要部件还有较长的使用周期,“我们可以通过更换损坏严重的部件来修复,以此延长泵的寿命。”与设备打了一辈子交道的杨继泉大胆提出了自己的想法。

  “此次修复,我们共安排两名维修工,用时两天,人工成本不过1000元,加上更换的轴承体等部件费用,共计花费不到8万元,而泵的使用寿命至少能延长半年,节省费用达7万多元!”梁君振算了一笔账。

  据了解,该厂通过对动筛车间块煤破碎机齿辊、给煤机闸板油缸、超高压压滤机水板等易损易耗件进行常态化修复,今年以来共节省费用约72万元。(侯化成、崔德升 刘太彬)


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