今年以来,张家峁矿业公司紧扣资源高效利用、煤质精益管控与工艺技术革新三大核心,以“清污分流、源头提质、工艺替代”为行动纲领,精准打通增效关键环节,实现生产效益与生态效益的协同跃升。
清水治污,精耕资源循环链
公司立足生产实际,精心构建水资源分级管控体系。井下清水、污水分流方案全面落地,设计排水量达300m³/h。污水输送至地表处理厂循环再生,清水直供生产核心环节,实现资源梯级高效利用。成功投运2208回风顺槽V段末端新建取水系统,形成稳定供水能力,彻底取代常家沟水库取水。按原取水成本核算,该系统已累计节约费用45万元。创新应用长距离定向钻技术,在3112措施巷精准施工导水孔,将2203采空区积水直接疏放至3-1煤泄水孔,显著精简排水设备与管路投入,大幅提升矿井排水系统运行效能。系列水资源综合管控举措协同发力,为矿井降本增效提供了坚实支撑。
精控煤质,筑牢市场竞争基石
公司以严苛管控筑牢质量生命线。严格执行《煤质管理办法》,通过月度专项检查与生产平衡会动态优化配采比例,强化井下全流程管控,从源头减少水煤、脏杂煤产生。在售产品关键质量参数持续领先:原煤实测发热量达100.20%,混煤达101.09%,三八块限下率仅8.1%,各项指标均优于计划值且合格率100%。公司正锚定更高层级的煤质标杆,特别是针对关键煤层的品质提升目标。通过深化煤层科学配采策略和推行全过程精细化现场管理,持续强化核心竞争力,巩固并扩大市场领先优势。
技术破局,工艺革新探路前行
公司以创新思维突破传统路径依赖。基于对3-1煤层底板岩性的详实分析,结合重点工作面细粒砂岩底板厚度及强度特征,科学论证了铣刨原生底板替代混凝土工艺的地质可行性。选定3106运输顺槽1600m-切眼段开展工业性试验,投入大功率柴油防爆铣刨机,重点验证铣刨面平整度控制、巷道流水坡度适配性及人工补挖排水窝等关键工艺环节。此次试验旨在突破传统砼底板施工模式,通过验证新工艺的技术可靠性与施工适应性,为探索更高效、集约化的巷道底板施工方案积累关键实证依据,引领工艺革新之路。
张家峁矿业公司正以技术革新为犁,深耕资源沃土,在效益提升与生态优化的双轨上全速前行,为行业可持续发展书写生动注脚。(党文佳)
在我国石油工业发展进程中,只要提及当年32111英雄钻井队血战火海和中国灭火队赴科威特扑灭油井大火的事件,至今令人难以忘怀。
沐浴着新年的阳光,伴随着春天的脚步,1月28日,韩家湾煤炭公司四届一次职代会暨2024年工作会隆重召开,来自各条战线上的职工代表齐聚一堂,在回顾总结2023奋斗成果...