“按照气矿下达的1.77928亿生产奋斗目标,当前作业区已经完成奋斗目标的50%,下半年作业区要自我加压,按照1.8亿立方米进行措施排产,确保生产任务高效平稳完成。”6月28日,在重庆气矿垫江作业区季度生产例会上,作业区经理阳梓杰定下了下半年产量奋斗目标。
垫江作业区辖区管理着6个老气田,管辖气井219口,现日产天然气量约48万立方米,卧龙河气田作为作业区一个开采近50年的主力老气田,如何持续挖潜是摆在全体员工面前的一道难题。
措施增产唱“主角”
卧龙河,是一条看起来并不起眼的内陆河流,其下潜藏的卧龙河构造带,却震动了中外石油天然气地质界。历经近半个世纪勘探开发,现目前已进入开发后期。对此,垫江作业区聚焦主业主责、聚力创新创效,以产量硬稳定、递减硬控制为目标,全力以赴挖潜增效,书写了“老区不老”的挖潜高分答卷。
泡排加注是当下作业区挖潜增效的主力军,但面对辖区很多老气井没有安装泡排装置时,技术干部犯了难。“没有泡排装置,我们就自己造一个简易的。”作业区首席技师胡建在多次往返来气井现场摸排后下定决心。
在作业区的支持下,胡建立即召集技师团队开始攻关,在一次次实验后,移动式化排加注装置应运而生,先后对卧65井、卧69井、卧70井开展泡排加注,短短2个月时间,产量增长32.2万立方米,辖区泡排加注今年以来共增产2000万立方米。
老井复产演“配角”
“草10井、新9井、双21井、苟西003-H1的复产无疑是给作业区挖潜增效工作又注入了一剂强心针。”说起老井复产,分管气井开采的副经理任茂平满怀信心说道。
今年开春,作业区审时度势,在辖区6个气田实施开展关停井摸排工作,在气矿的指导下,先后完成工区踏勘、方案编审、施工队伍组织,采取专家及各岗位人员现场驻守方式,克服各种不利因素,最终成功开井4口。面对开产后的气井压力稳定,作业区制定一井一策开采制度,精细挖潜,持续提高储量动用率和采收率,以增量摊成本、以增量带存量、以增量保效益。
自成功复产以来,已成功增产80万立方米。
科技赋能跑“龙套”
老油田保持年轻态,需要科技赋能。
以往,无人值守井的开关井需作业区派车、且还要考虑夜间或雷雨天气等因素。何时开关井不仅要按照气井生产规律执行,天气因素也是参考条件的硬性指标。
“虽然我们作业区制定了每一口气井的生产制度,但是有时候还得考虑其他不可预测的因素。”技术信息室主任黄威坦言。
在信息化建设初期,作业区通过井口安全截断阀只能进行一键远程关井。现在,通过安装的智能开关井系统,不仅实现了远程开关井,还可远程调节气量,定时、定压力智能开关井,而且比人工作业更精准,参数结果通过监控系统实时反馈,有效确保调控精确。
利用智能开关井功能,通过及时调整生产制度,使作业区的气井产量提高10%,2022年6月与2021年同期相比气田综合递减率为-3.58%,不降反升,多采307万方天然气。(杨宇为 胡建)
在我国石油工业发展进程中,只要提及当年32111英雄钻井队血战火海和中国灭火队赴科威特扑灭油井大火的事件,至今令人难以忘怀。
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