
以味精为主导产品的山东铃兰味精工业公司,近年来以循环经济模式引进开发多项技术和设备,使公司的节能降耗水平不断提高。
味精生产是一个耗原料、耗能源的过程,而且在生产中产生大量的高浓度废水,每生产1吨味精产生12—15立方米的高浓度废水,直接排放或者处理不好排放,将对周围的环境造成污染。经过借鉴和自我探索,他们采用“浓缩喷浆造粒生产有机、无机复混肥”的新工艺处理高浓度废水,采用厌氧-好氧工艺处理中低浓度废水,相对于单独用厌氧—好氧工艺处理味精高浓度废水,具有节能降耗、设备投资少等优势。废水通过蒸发生产有机无机复混肥,又将蒸发浓缩所产生的冷凝水全部回用于生产过程。该技术使公司在全省同行业中率先实现了高浓度废水的达标排放,项目总投资5000万元,日均处理废水1300立方米,年产有机无机复混肥5万吨,年销售收入4500万元,实现利润1100万元。实现了经济效益和环保社会效益的双丰收,也成为目前处理味精高浓度废水最为有效的方法。
公司有35吨锅炉2台、20吨锅炉1台、热风炉1台,烟气排量较大,废气中的烟尘、二氧化硫等对生态环境造成污染。为此,公司先后投资1000万元,利用哈工大国家科技攻关项目“多级喷动增强内循环脱硫工艺”的先进技术和设备,改造原有的水膜除尘设施,实现除尘脱硫一体化的烟气治理。同时,还改善了锅炉燃烧条件,锅炉蒸发量比以前大有提高,年增效100多万元,而除尘用水可排入复混肥车间加入高浓度废水中浓缩制复混肥减少了污水排放量。
为解决锅炉年排出粉煤灰、炉渣超过2万吨的难题,他们变废为宝化害为利,投资650万元引进国内先进工艺设备,兴建粉煤灰炉渣制砖生产线,生产高强度炉渣砖投放市场。年生产4600万块炉渣砖,销售收入960万元,利润196万元,上缴税金220万元。
绿染田野的五月,七星农场呈现出一派生机盎然的景象。一望无垠的稻田里播种的秧苗展示着现代化大农业的豪迈...
为了确保获取的信息是准确的,要先设计出能力素质模型,这样容易就其要素设计调查的问题有针对性地展开调查...